La panne était due à un câble non branché…
On se souvient que Soyouz MS-14, transportant le robot Skybot F850, avait échoué à sa première tentative d'arrimage au module Poisk.
Les contrôleurs au sol avaient assez vite identifié la provenance du problème dans le système Kours du module Poisk. Le réparer impliquait de réaliser un changement de boitier électronique, tâche qui demandait un peu de temps. Afin de permettre à Soyouz MS-14 de s'arrimer à l'ISS sans trop attendre, les russes avaient décidé de reporter à plus tard l'examen du problème, et sa solution, préférant réaliser le déplacement de l'autre soyouz qui lui pouvait s'arrimer à Poisk en mode manuel, donc n'utilisant pas le système Kours. Ainsi le port de liaison à l'arrière de l'ISS a été libéré, permettant à Soyouz MS-14 de venir s'y arrimer en mode automatique.
Alexandre Skvortsov s'est mis au travail aujourd'hui pour régler ce problème avec l'appui au sol. Et il a alors découvert qu'un câble numéroté 705, était débranché et flottait librement... Une fois la câble rebranché au boitier K2-VKA-01, le système Kours a été testé et semble fonctionner parfaitement!
Encore un grand mystère sur l'ISS. Comment ce câble s'est-il retrouvé débranché?
Source: RIA Novosti et crédit photographique: Roscosmos